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行業(yè)動態(tài)

脈沖袋式除塵器常見故障與排除措施

2019-10-07 08:24:21
動態(tài)詳情

脈沖袋式除塵器

脈沖袋式除塵器

1濾袋壓差過高

除塵器濾袋壓差過高是指濾袋內(nèi)外壓力差超出了在線監(jiān)測壓力表的測量范圍。濾袋壓差的升高易造成以下問題:①導致系統(tǒng)處理粉塵的能力明顯下降;②容易造成輸灰管道的堵塞;③導致風機長期在高頻狀態(tài)下工作,增加了系統(tǒng)的電能消耗。除塵器濾袋壓差升高的主要原因及排除措施:①含塵氣體溫度過高,且系統(tǒng)未采用任何保溫絕熱措施,使得管道、除塵器中的粉塵與外界環(huán)境存在較大溫差,發(fā)生熱交換降溫而析出水蒸氣出現(xiàn)結(jié)露,增加了粉塵的濕度和黏性,應采取保溫絕熱措施;②脈沖噴吹系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設置不當,除塵器清灰效果差。如濾袋脈沖噴吹的時間間隔過長、脈沖噴吹寬度過短、壓縮空氣壓力過低,造成濾袋張度降低,濾袋上的粉塵也堆積過厚。應重新設置脈沖噴吹系統(tǒng)相關(guān)參數(shù);③濾袋材料與粉塵特性不匹配,造成部分氣孔被堵塞。對于濃度大、粒徑小、濕度大、黏性大的粉塵,應選用覆膜濾布。覆膜濾布是用針刺濾布表面覆以聚四氟乙烯微孔薄膜制成的;④除塵器的除塵負荷以及濾料的過濾風速過高。若系統(tǒng)處理的粉塵濃度過高,濾料過濾風速值偏高,則都會導致濾袋壓差的升高。應適當減小袋式除塵器的除塵負荷以及濾料的過濾風速,即增加過濾面積,使濾料過濾風速降低。

2濾袋破損

脈沖袋式除塵器是利用除塵布袋的過濾作用將含塵氣流凈化的,因此布袋的完好情況直接關(guān)系到凈化效率。在生產(chǎn)中,由于粉塵對布袋表面的磨損,久而久之將使布袋出現(xiàn)“針刺”小孔。有時在清灰過程中,由于在高壓風氣流的沖擊下,除塵布袋也會出現(xiàn)較大破損。選擇、蝕的濾袋材料、提高濾袋的使用壽命是解決問題的方法。

3除塵器漏風

主體設備和管網(wǎng)的密閉效果是影響脈沖袋式除塵效果一個不可忽視的因素。袋式除塵器用負壓操作,如果主體設備及殼體和管道的連接處密封不嚴,會使含塵氣體露點發(fā)生變化,導致結(jié)露產(chǎn)生。檢查除塵器漏風,可在出風口附近箱體上開一個檢查孔觀察,但憑肉眼檢查很難發(fā)現(xiàn)漏風點,此時可以開啟排風機,同時應關(guān)小風門進入檢查,若能聽到“哧哧”的漏風聲,即可確定問題出在此處,然后對漏風處施焊。另外,控制氣管、換向閥、提升閥之間的連接軟皮管老化、破損漏氣也不容忽視,漏氣會導致提升閥因得不到所需的壓縮空氣,不能及時地提起或關(guān)閉,造成整個系統(tǒng)不暢,出現(xiàn)除塵器進、出口負壓差波動較大的情況,造成收塵器工作不正常,如發(fā)現(xiàn)這類問題,應及時更換皮管。

4脈沖氣源不佳

壓縮空氣的質(zhì)量是脈沖袋式除塵器穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,質(zhì)量影響除塵效果有3個方面的表現(xiàn):①高壓風供風量。正常情況下,每個脈沖閥工作需高壓風量,如滿足不了要求,則不能正常清灰,導致除塵器“糊袋”;②高壓風壓力。在除塵布袋清灰瞬間,只有布袋內(nèi)壓力大于布袋外壓力(除塵器內(nèi)負壓)3 ̄5倍,才能使布袋正常清灰;③高壓風干燥清潔。一般空壓機直接供給的高壓風含有的水和油漬,如不及時將水排出,所含水分隨高壓風噴吹進入除塵布袋,勢必造成布袋表面結(jié)成厚厚的“粥”狀粉塵層,從而導致除塵布袋報廢。另外,壓縮空氣如果含有較多的油漬和水,易造成氣缸積水、脈沖閥漏氣、氣動三聯(lián)體過氣壓力降低以及氣缸電磁閥不工作等現(xiàn)象??稍诳諌簷C出口安裝1臺冷凍式氣體干燥機,或是在收塵器儲氣罐入口安裝可更換濾芯的氣體過濾器,定期排放水和檢查氣體過濾器的壓差,當壓力損失達到0.1~0.15MPa時更換濾芯。

脈沖閥工作不正常

脈沖閥、控制儀是脈沖袋式除塵器的重要附屬設備,主要擔負著除塵布袋的清灰工作,以維持除塵器長期而穩(wěn)定地運行。如果脈沖閥、控制儀工作不正常,其直接表現(xiàn)為“糊袋”,從而使除塵系統(tǒng)阻力增加,除塵降低。

電磁脈沖閥漏氣是經(jīng)常發(fā)生的故障,主要原因有:①電磁脈沖閥的氣壓平衡孔堵塞。安裝壓縮空氣管道時沒有把管道內(nèi)的鐵銹和焊渣等異物清理干凈,或者壓縮空氣含有較多的油漬和水;②電磁脈沖閥膜片損壞。除塵器所有的脈沖閥都不工作,風包壓力降低到零,氣缸關(guān)閉,除塵器壓差持續(xù)增加,通風量降低。出現(xiàn)電磁脈沖閥漏氣時,從以下幾個方面查找原因并采取措施。①把儲氣罐上的排水閥打開,對其吹氣以便排出管道內(nèi)的鐵銹和焊渣等異物;②更換電磁脈沖閥的雙膜片。更換時需注意磨片上的小孔是否透氣,安裝后要透氣;③更換用于壓緊膜片的彈簧,由于長時間、高頻率使用,會使彈簧彈力減弱,難以壓緊膜片而造成漏風;④更換電磁脈沖閥磁鐵的連接彈簧。彈簧容易生銹,生銹后因彈力不夠,使得電磁脈沖閥斷電后電磁鐵無法彈起,造成電磁脈沖閥氣孔持續(xù)漏氣。

6提升閥工作異常

提升閥工作異常主要表現(xiàn)在:①閥板脫落。閥板脫落主要是由于閥板在氣缸絲杠上的位置調(diào)整有點

偏下,氣缸運行到下止點時,閥板變形嚴重,時間長閥板中心孔周圍便出現(xiàn)龜裂,造成閥板脫落。處理方法是將閥板位置朝上調(diào),使氣缸運行到下止點時,閥板產(chǎn)生輕微形變(3~5mm)即可;②氣缸不動作或動作不到位。氣缸不動作可能是二位五通閥排氣孔堵死或是二位五通閥內(nèi)部進入粉塵或異物,造成閥芯無法動作。可采用煤油清洗并用潤滑脂潤滑的方法排除,在清洗時注意內(nèi)部小配件的丟失,按照正拆反裝的方法進行。氣缸動作不到位多半是氣缸內(nèi)部故障造成,主要是氣缸內(nèi)積水和氣缸活塞漏氣。氣缸內(nèi)積水可以通過依次打開氣缸上下頂蓋上的排氣閥,并配合二位五通閥的手動閥,使活塞上下運動幾次即可將積水排干凈;活塞漏氣時,打開氣缸,更換活塞上的密封圈即可。


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